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广一泵丨研究立式斜流循环泵密封结构
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产品: 浏览次数:0广一泵丨研究立式斜流循环泵密封结构 
品牌: 广一泵
单价: 1000.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 1000000000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2016-09-12
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详细信息
 1、结构特性简介

某电厂#3机组(国产600MW)循环水系统设有2台国产立式斜流循环水泵,水泵型号1800HVCX;流量30600m3/h;扬程23m水柱;转速370r/min;效率87%;功率2300kW。水泵整体结构由外壳、内筒体及转子结合部组成。泵组正常检修时,将内筒体及转子结合部整体逐渐抽出,然后逐段分解,**终抽出转子实现水泵的全面解体大修。

该类型水泵的泵机联接方式为双基础,即机泵安装在各自的基础上,其中泵的吐出口管在泵基础上。水泵可分为转子(叶轮、轴、护管、轴承等)和导叶体可抽出的双壳式,这种可抽出的双壳式就引出一个问题,即如何在确保能够正常检修的前提下实现双壳之间的密封,该型水泵原设计内外壳之间采用基孔制间隙配合,密封面处加装胶圈的密封型式,这样的密封型式有两个明显的缺陷:**,密封效果不好,内外层之间泄漏;第二,因密封效果不好,泄漏介质中的泥沙滞留在配合面处,积少成多,在下一次检修时不能分解。

2、设备存在问题分析

1)广一水泵运行情况

某公司的该型立式斜流泵于1998年4月投运,初期水泵各项参数达到设计标准。自1998年11月起水泵运行时噪音和振动呈增大趋势,1999年利用机组小修时进入入口流道检査水泵叶轮和下导向轴承,发现2台水泵下导向轴承紧固螺栓均松动,在紧固并加防松垫片后再次投运,振动和噪音有所缓解。2001~2003年间,对这2台循环泵进行计划大修的过程中,均由于内筒体无法抽出而未能对水泵进行解体大修。随着运行时间的增长,水泵噪音及振动等指标已出现明显增长趋势,水泵运行过程中对轴瓦的间隙及轴套、轴承等部件使用状态无法掌握,对循环泵及机组的安全稳定运行构成严重威胁。

2设备问题分析

1800HVCX型立式斜流泵整体结构如图1所示,由外壳、内筒体及转子结合部组成,水泵内筒体与外壳间设有两道密封,用以隔离水泵出入口和径向辅助支撑,水泵外壳与内筒体之间靠较小的间隙及密封胶条实现密封。设备存在问题如下:

1)水泵在正常检修时内筒体无法抽出

某公司于2002~2003年对2台水泵进行解体大修时发现:在按厂家规定检修工艺进行解体时,由于外壳与内筒存在严重的相对变形,致使水泵密封环卡住,水泵内筒体无法抽出。经广一泵业分析产生变形的主要原因是:水泵原始设计两层基础,灌浆浇铸后,外力导致水泵外壳体产生严重变形,挤压内筒体;循环水质较差,长期运行导致大量淤泥、杂质进入密封间隙内将内外筒体粘住;密封环为铸件,如安装前内应力未完全消除,使用后发生应力释放产生变形的可能性较大。上述原因均能导致内筒体与外壳体卡住,阻碍正常检修的进行。

2)水泵密封环设计不合理

水泵密封环与筒体间隙原设计为1rrnn,间隙设计过小。直径大达2700mm的部件,在制造、安装过程中很容易产生变形;原设计密封环与壳体密封圈之间采用08mm的密封胶条密封,胶条密封紧力仅为0.3~0.5rrnn,广一泵运行中难免产生密封泄漏现象,如果下密封环密封泄漏,水泵出口与入口串通,影响水泵出水量及效率;上密封环密封泄漏,导致水泵出口水沿上大盖外泄,影响水泵安全运行;另外,原始密封结构严重影响检修质量,由于原密封环是在外圆开槽并加装密封胶条,在水泵筒体回落过程中,重大的内筒体很难避免与外壳体刮碰,损坏密封胶条,破坏正常密封性能。上述问题不仅给机组安全运行带来隐患,而且也不利于机组的经济运行,密封性能得不到有效保障,运行中密封一旦泄漏,不能进行及时有效的处理,影响设备的安全稳定运行,使水泵实际效率低于水泵设计效率。

3)水泵噪音及振动日益增大,水泵部件使用状态不明

广一水泵自1997年投运后始终未能实现全面解体大修。由于水泵密封结构的不合理,导致内筒体受到不平衡挤压力,水泵转子偏斜,运行中的不平衡径向力致使水泵强烈振动;水泵轴瓦间隙无法进行检查、测量、调整,泵内部件汽蚀及磨损情况无法进行检查,转子部件使用状态不明。由于水泵系统庞大,整套设备及主要部件无备品,而大型部件制作周期较长,水泵一旦发生事故后果会十分严重,很可能造成整个栗组瘫痪,在短期内将很难恢复运行,直接影响机组发电量及安全稳定运行,甚至长时间停运,导致严重经济损失。

广一水泵厂针对上述问题,国内诸多水泵厂一直潜心研究,寻找更为适宜的密封结构。有些水泵厂采用增加胶圈压缩量的方法,即增大密封胶圈直径,这种方式容易造成胶圈安装时研坏,加重泄漏。也有用减小配合间隙的做法,这种方法在实践中发现由于间隙变小使拆卸更加困难。诸如此类的办法还有很多,但都没有**解决这一问题。

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